兵器构件精密成形技术专栏

航空异形截面导管内高压整体成形工艺分析

彭 景1,方 毅1,徐 勇2,张虹桃1,张士宏2,解文龙2,王成雨1

(1.航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司, 成都 610092;2.中国科学院金属研究所 师昌绪先进材料创新中心, 沈阳 110016)

摘要:针对航空领域异形截面焊接导管面临的成形精度低、生产效率差且成本高等问题,以某异形截面导管零件作为研究目标,提出基于内高压成形的导管整体成形工艺方法。通过采用无内压预压弯成形、内高压压弯胀形和液压锻造整形3道成形工序对零件进行成形,通过有限元模拟和实验验证了所提出的工艺设计的可行性。研究结果表明:提出的基于内高压成形的导管整体成形工艺方法可以实现某航空异形截面导管整体成形,成形质量优异,最大减薄率6%,为此类航空异形截面导管的整体精密成形提供了可靠的技术支撑。

关键词:异形截面导管;内高压;工艺设计

0 引言

导管在航空航天液压管路、环控管路系统等具有重要应用[1-2],航空航天管路系统工作时不仅需要承受变形应力、振动、压力流体冲击等作用[3],有的导管还受到高压和温度变化的影响[4]。为了满足轻量化以及高可靠性的要求,很多导管零件要求具有无缝、薄壁等特征。随着航空领域导管空间形状设计的复杂化,许多异形截面导管需要成形,这些零件的制造精度要求也逐渐提高,传统的制造方法已经很难满足设计制造要求[5],因此目前在航空领域依然存在大量的焊接导管零件。该类零件主要问题有:① 零件焊缝多,焊接变形大,成形零件的圆度难以控制,焊接后弯头两端的尺寸无法保证,焊接公差可控性差,废品率高,生产效率低下;② 零件生产周期长,由于采用焊接的方式进行制造,势必导致零件子件数量增加,延长了零件制造的子件配套时间,此外部分焊接导管焊需要进行多种无损检测,进一步增长了零件制造周期;③ 零件生产成本高,焊缝处应力大、并要进行无损检测,管道内部焊渣不易清理,增加了加工难度、焊接成本和质量检验成本;④ 焊缝降低了导管的抗疲劳性能,降低了管路的可靠性。迫切的需要发展无焊缝的整体导管成形技术[6-8]

导管内高压成形技术,相较于传统导管制造工艺,具有减轻重量、节约材料、减少制件和模具数量、减少后续机械加工和组装焊接量、提高刚度与强度、提高材料利用率和降低生产成本等优点,可实现复杂管件的整体成形,为导管制造提供新的思路与方法[9-12]。本文将以某异形截面导管零件作为研究目标,以工程化应用为目标,基于导管内高压成形技术,对该航空异形截面导管进行内高压整体成形进行工艺设计,最后通过内高压成形实验验证了工艺设计的可靠性。

1 成形原理及零件特征

1.1 内高压成形原理

导管内高压成形技术是管坯作为原材料,通过对管腔内施加液体压力及在轴向施加负荷作用,使其在给定模具内发生塑性变形,管壁与模具内表面贴合,从而得到所需形状制件的成形技术,成形原理如图1所示。影响内高压成形工艺的因素有:成形模具的设计、成形过程中液体压力与轴向载荷的控制等,零件成形失效的方式有破裂、起皱等。

图1 内高压成形原理

Fig.1 Principle of hydroforming process

1.2 实验材料

管材实际成形加工时,由于存在接触非线性、材料参数非线性和几何外形非线性,导致材料成形规律非常复杂,并且由于管件形状特殊,传统的理论已经无法有效而且准确的分析其变形过程。随着计算机技术的发展,有限元数值模拟的方法可以有效的展现材料的变形行为,并较为准确的预测成形结果。准确的材料力学性能参数,有利于增强材料成形模拟的可靠性。对于该文中使用的LF2铝合金管材,需要通过材料性能测试来得到准确的材料性能参数,提高有限元模拟结果的准确性。

本文采用的材料为LF2铝合金管材,厚度为1.5 mm,直径为52 mm。参照《GB/T228—2010金属材料拉伸试验标准》,采用常温单向拉伸的实验方法,试样切取方式及试样外形尺寸如图2所示,测试LF2铝合金管材的基础力学性能以及塑性成形性能参数,得到材料的抗拉强度为205 MPa、屈服强度为82.7 MPa、断后延伸率为20.3%。

图2 试样切取方式与试样外形尺寸图

Fig.2 Sample cutting method and sample size

1.3 目标零件结构特征

由于导管零件的设计往往要针对装配空间进行适应性调整,因此导管零件的外形存在多种类型,本文选取的典型异形截面导管,零件长度约为570 mm,如图3所示。

图3 某航空异形截面导管

Fig.3 An aviation irregular section tube

通过对该导管零件外形特征进行分析,该零件具有以下特征:

1) 最大等效直径为60.96 mm;

2) 零件弯曲较多较复杂,难以一次成形获得理想的预制管坯形状;

3) 需要胀形工序(管端补料);但管件变径处距管端较远,管端补料较困难;

4) 零件局部具有扁管特征同时也是变径特征。

2 工艺方案设计及可行性分析

2.1 工艺方案设计

通过上述对该典型异形截面导管零件外形特征进行的分析,该零件具有弯曲特征,需要有弯曲的工序;该零件具有变径的特征,需要胀形工序;零件局部具有扁管特征,可以使用液压锻造工艺进行整形[13-14]

根据上诉外形特征,利用直径为52 mm,厚度为1.5 mm的铝管作为原始管坯,经无内压预压弯成形、内高压压弯胀形和液压锻造整形3道成形工序对零件进行成形,如图4所示。

图4 异形截面导管成形工序设计

Fig.4 Design of forming process of irregular section tube

2.2 成形工艺可行性分析

使用有限元模拟软件ABAQUS对零件成形过程(无内压预压弯成形—内高压压弯胀形—液压锻造整形)进行模拟分析。材料参数由力学性能试验得到。模拟中设置管坯的网格大小为0.5 mm,上模及下模与管材的摩擦因数设置为0.08。建立的多道次工序成形有限元模型如图5所示。

图5 异形截面导管成形有限元模型

Fig.5 Finite element model of forming process of irregular section tube

第一步无内压预压弯成形过程较为简单,模拟过程只需将管坯放入模具型腔内,上下模具进行合模使管材产生弯曲变形即可。图6为第一步无内压预压弯成形管材的等效塑性应变分布结果,从图6中可见管材在两处弯曲段应变最大,管坯成形后无明显缺陷,内侧没有起皱缺陷产生,在应变最大处测量得到管材成形后最小壁厚为1.48 mm,最大壁厚减薄率为1.3%。结果证明第一步工序设计合理,可进行下一步成形。

图6 无内压预压弯成形管材等效塑性应变模拟结果

Fig.6 Simulation result of plastic strain of prebending tube without internal pressure

第二步内高压压弯胀形在同一套模具中分两小步进行,第一小步为在3 MPa的内压力支撑下模具下压,进行压弯成形;由于第一小步中管材没有完全贴合模具,第二小步即增加高压使得管材弯曲贴合模具,两步成形贴模过程见图7。由于零件在内高压压弯胀形过程中,局部管径大于零件原始管坯材料,需要对零件进行侧推补料,避免零件在成形过程中开裂,因此需要对成形阶段侧推补料进行模拟,同时还需要配合合适的液压加载路径。

图7 内高压压弯胀形贴模过程

Fig.7 Filming process of hydraulic bending and bulging

以获得较好的贴模效果为目标,通过模拟参数优化,得到了合适的导管胀形内压加载曲线,如图8所示,以及获得了侧推补料量。初步得到在零件胀形阶段的工艺参数:当导管内压达到50 MPa时,零件成形贴模,同时在成形过程中进行侧推补料,补料推进量为40 mm。采用第二步内高压压弯胀形的有限元仿真结果见图9,成形后最小壁厚为1.43 mm,最大壁厚减薄率为4.6%。从结果可以看出,第二步内高压压弯胀形成形效果也较好,证明第二步工序设计也合理。

图8 内高压压弯胀形内压加载曲线

Fig.8 Pressure loading curve of hydraulic bending and bulging

图9 内高压压弯胀形管材等效塑性应变模拟结果

Fig.9 Simulation result of plastic strain of hydraulic bending and bulging

第三步为液压锻造整形,目的是成形零件局部具有扁管特征的部分。液压锻造的基本过程是先在模具内充入高压液体胀大至某一尺寸时,对上模施加径向压力完成合模过程,管材在内压和模具径向力的共同作用下获得最终形状,液压锻造被证明可以提高材料的成形性能[15]。因此,特别适合成形该异形截面导管的局部扁管特征。通过有限元模拟初步得到的工艺参数,成形步骤设置为:管内加载形成内压(3 MPa)—合模成形—管内加载至内压100 MPa进行整形。获得管材的塑性应变模拟结果如图10所示,从结果可以看出,整体成形效果较好,具有扁管特征位置成形效果也较好。

图10 液压锻造整形模拟结果

Fig.10 Simulation results of hydro-forging

以上模拟结果验证了无内压预压弯成形—内高压压弯胀形—液压锻造整形的可行性,并对工艺参数进行了探索,为成形实验提供了指导。

3 异形截面导管内高压成形工艺验证

3.1 成形实验

通过上述典型异形截面导管零件的有限元分析结果可知,采用无内压支撑压弯—内压支撑压弯—内高压胀形—内压支撑合模成形可以实现导管的整体成形,依据模拟结果,设计相应的模具,模具如图11所示。

图11 异形截面导管成形模具设计

Fig.11 Forming die of irregular section tube

本文中基于THP63-2000A内高压成形设备进行工艺验证。第一步采用无内压支撑压弯成形,成形过程较为简单,将管坯放入模具型腔内,将管坯原材料一端作为基准与模具上的定位块进行贴合,采用20 t定压合模的方式进行合模成形,成形后的零件如图12所示。成形后的零件经过检查,未出现起皱等缺陷,且零件贴模较好。

图12 无内压预压弯成形管材

Fig.12 Experimental result of prebending tube without internal pressure

第二步基于有限元模拟初步得到的工艺参数,利用自主设计的成形工装,对零件进行成形工艺验证。成形步骤为:侧推形成密闭管腔—管内注水形成内压(3 MPa)—合模成形,零件成形时,管腔内部有足够的内压进行支撑,成形后零件不厚,不会因局部受力不均而产生起皱等缺陷,根据有限元模拟探索的工艺,后续根据图7进行增加内压同时侧推补料,基准端侧推量为40 mm。为保证管内密封,同时非基准端侧推量为10 mm,成形结束后侧推回退泄压,最后分模取件。通过这一步获得的零件如图13所示,从结果可以看出,这一步得到了较好的成形效果。

图13 内高压压弯胀形成形管材

Fig.13 Experimental result of hydraulic bending and bulging

第三步液压锻造整形成形步骤为:侧推形成密闭管腔—管内注水形成内压(3 MPa)—合模成形—形成内压100 MPa进行整形—侧推回退泄压—分模取件。

经过无内压预压弯成形、内高压压弯胀形和液压锻造整形3道成形工序成形后的零件无明显缺陷,经过成形后零件如图14所示。

图14 最终成形管材

Fig.14 Experimental result of irregular section tube

3.2 成形质量

为检验零件成形后,材料壁厚减薄量是否符合导管制造技术规范,在零件上选取了7个测量点对导管壁厚进行了测量,如图15所示。同时在对应试验件测量点位置截取了管材成形仿真结果,并对每个位置测量出最小壁厚,见图16所示。从图16可看出在位置1处壁厚有局部增大的情况,并在位置3处出现了最小壁厚。选取成形后5个管材进行测量,每个测量位置最小壁厚测量值见表1,从表1可以看出,由于零件在成形过程中进行了侧推补料,因此零件局部壁厚有增大的情况;由于零件压扁处变形较大,因此零件在3号测量位置出现了最小壁厚,最小壁厚值为1.41 mm,较原材料1.5 mm的壁厚,减薄了6%,符合航空金属导管的制造规范要求,并且壁厚变化趋势与仿真结果一致。此外,零件最终成形完毕后,通过测量,零件与模具间最大间隙不超过0.36 mm,满足零件制造技术要求。

表1 零件壁厚测量值

Table 1 Variance of maximum thinning rate

序号位置1位置2位置3位置4位置5位置6位置711.581.451.531.471.531.531.4821.601.461.481.491.521.541.4731.541.461.421.431.521.511.5241.571.431.411.421.491.461.5451.561.451.451.431.451.471.53

图15 壁厚测量位置

Fig.15 Thickness measurement position

图16 管材成形仿真结果最小壁厚测量

Fig.16 Thickness measurement of simulation results

4 结论

通过对典型异形截面导管的内高压成形工艺分析,表明该类型导管可通过内高压成形技术进行整体成形,突破了传统工艺的限制,有效的减少了零件制造中的焊接工作。得到以下主要结论:

1) 通过优化内高压压弯胀形的内压加载曲线和侧推补料,变径管材零件贴模效果好,成形效果较优;

2) 液压锻造整形成形可用于异形截面导管的局部扁管的成形,有效减少零件成形工装成本;

3) 本文中提出的无内压预压弯成形、内高压压弯胀形和液压锻造整形3道成形工序可用于异形截面导管成形,可有效的减少零件焊缝,提高零件生产效率,为加工此类零件可以提供工艺参考。

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Analysis of integral hydroforming process in irregular section aviation tube

PENG Jing1, FANG Yi1, XU Yong2, ZHANG Hongtao1, ZHANG Shihong2, XIE Wenlong2, WANG Chengyu1

(1.AVIC Chengdu Aircraft Group Industrial Co., Ltd., Chengdu 610092, China; 2.China ShiChangxu Innovation Center for Advanced Materials, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 100076, China)

Abstract:In order to solve the problems of low forming accuracy, poor productivity and high cost faced by welded tubes with irregular cross-section in the aerospace field, a catheter integral forming process method based on internal high pressure forming is proposed. In this paper, an irregular section aviation tube is set as the research target, three forming processes (pre-bending without internal pressure, hydraulic bending and bulging and hydro-forging)are proposed, and the feasibility of the proposed process design is verified through finite element simulation. Finally, through the experimental study of the hydroforming forming process, the integral forming of irregular section aviation tube is realized with excellent forming quality and a maximum thinning rate of 6%, which provides reliable technical support for the integral precision forming of this kind of irregular section aviation tube.

Key words: irregular section tube; hydroforming process; process design

本文引用格式:彭景,方毅,徐勇,等.航空异形截面导管内高压整体成形工艺分析[J].兵器装备工程学报,2023,44(10):106-111.

Citation format:PENG Jing, FANG Yi, XU Yong, et al.Analysis of integral hydroforming process in irregular section aviation tube[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2023,44(10):106-111.

中图分类号:TG394

文献标识码:A

文章编号:2096-2304(2023)10-0106-06

收稿日期:2023-07-10;

修回日期:2023-08-26

作者简介:彭景(1992—),男,硕士,工程师,E-mail:pengjingkkn@163.com。

通信作者:徐勇(1983—),男,博士,研究员,E-mail:yxu@imr.ac.cn。

doi:10.11809/bqzbgcxb2023.10.015

科学编辑 陈帅峰 博士(中国科学院金属研究所副研究员、硕导)

责任编辑 唐定国